對油井注水的處理主要是以去除油含量以及懸浮物為主,現常采用的是常規處理工藝、膜處理等技術。近年來,電絮凝技術被廣泛應用在水處理中,主要是在外加電源的作用下,陽極電極板生成氫氧化物和羥基絡合物,這些物質對水中的有機物質以及懸浮物具有吸附、絮凝作用;陰極上聚集形成氣泡,對水中的懸浮物具有氣浮作用,進而對水樣凈化。該技術不需要添加絮凝劑,工藝操作快捷、簡單。本文將電絮凝技術應用于油田注水處理中,對電極材料、電解時間、電極密度、pH、電極板間距等參數進行了優化,處理油田注水時可達到企業油井注水的標準,具有良好的效果。
1、實驗部分
1.1 材料與儀器
陜西某油井注水樣,具體水質見表1。
0IL460型紅外油分光光度計;L5紫外可見分光光度計;SD-9011色度儀;電絮凝裝置,自制。
1.2 實驗方法
電絮凝裝置見圖1。
電絮凝裝置為實驗室自制,電極板采用鋁/鐵極板,電極板尺寸150mm×100mm×3mm電極板排列置于反應槽中,其間距可調節,最小間距為10mm,電絮凝反應槽尺寸為400mm×200mm×200mm。實驗用水體積最大為8L,水樣通過磁力泵進行循環,通電后調整電流并開始計時,電解一段時間后取樣100mL,靜置15min。取上清液,測定水中油含量。
2、結果與討論
2.1 電極材料的影響
分別采用鋁電極板、鐵電極板進行實驗,控制電極板間距為20mm,電流密度為5mA/cm2,調節水樣pH為7,分別在電解時間2,5,8,10min時取水樣,靜置15min后進行測定。比較兩種電極板電絮凝的處理效果,結果見表2。
由表2可知:(1)采用鋁作電極板時,水中油含量較低,即其水中油去除率較高;(2)使用鐵作電極板時,雖然水中油含量隨著電解時間的增加也同步降低,但其水樣的色度有所增加,電解2min時水樣呈現黃棕色,且隨著電解時間的增長,其色度值在增加。這是由于在使用鐵電極板時,電解溶液不斷電解出鐵離子,隨著電解時間的增長,其鐵離子含量越高,其溶液的色度也隨之增加。而使用鋁電極板進行電絮凝時,不存在溶液色度增加的現象。因此,選擇鋁電極板進行后續實驗。
2.2 電解時間的影響
實驗固定電極板為鋁電極板,間距為20mm,電流密度為5mA/cm2,調節水樣pH為7。分別在電解時間為2,5,8,10,12min時取水樣,取出的水樣靜置15min后,對其進行測定。電極時間對油田注水電絮凝處理效果的影響見圖2。
由圖2可知,電解時間越長,水樣中油含量越低;當電解時間為8min時,水中油含量趨于穩定。隨著時間的增長,水中油含量降低,此時能耗增加。因此,實驗選擇電解時間為8min。
2.3 電流密度的影響
電流密度的大小直接影響著溶液中金屬離子的濃度、電極生成的氣泡量,從而進一步影響水中油的去除效果。固定水樣的pH為7.00,電極板間距為20mm,分別在電流密度為2,3,4,5,6mA/cm2時進行電絮凝處理水樣8min,考察電流密度對油田注水去除水中油含量的影響,結果見表3。
由表3可知,隨著電流密度增加,水中油含量在同步降低。這是由于隨著電流密度的增加,電極板電解產生的AP+含量增加,與陰極產生的OH二生成了Al(OH)3,其通過吸附和共沉淀作用去除水中油;同時,電極上生成的氣泡產生了氣浮作用,降低了水中油的含量。當電流密度≥5mA/cm2時,水中油含量達到平穩狀態。這是由于當電極板電極出的離子含量增加到一定程度時,由于溶液中產生了過量的Al(OH)3,從而使得絮體膨脹,電極表面存在一定程度的鈍化現象,從而使得電極活性降低,進一步降低了水中油去除率。因此,最佳電流密度為5mA/cm2。
2.4 pH的影響
pH的高低直接影響著水溶液中OH-的濃度,OH-是Al(OH),的重要組成部分,其含量的高低對Al(OH),的形成有重要影響。實驗中,固定電極板間距為20mm,電流密度為5mA/cm2,電解時間為8min,考察pH對電絮凝效果的影響,結果見圖3。
由圖3可知,隨著pH的增加,水中油含量的去除率越來越高,pH=8時,水中油去除率達到了最大值。這是由于pH<4時,電極板生成的金屬離子A以離子形式存在于溶液中,不具有絮凝作用,即不會對水中油含量進行有效的去除;當pH>5時,電極板陽離子生成的金屬離子AP+與OH-形成了吸附性較好的AI(0H)3,增強了絮凝劑的吸附作用;同時,AI(OH),電離出的金屬離子AP+將擴散層中反離子吸附的電荷排斥到吸附層,降低了膠體的帶電量,促進溶液中膠體更容易凝聚,從而提高了去油效果。當pH>8時,AI(OH),溶于溶液中,過量的OH-與AI(OH);形成了羥基配合物AI(OH)4而失去了絮凝作用,降低了去油效果,同時溶液中OH二過多,電極板會形成鈍化膜,電極板析出金屬離子受阻。因此,選擇pH為7~8。
2.5 電極板間距的影響
電極板間距較小時,有利于電極板之間電子的傳遞,增加了羥基配合物Al(OH)與水中油含量的碰撞,使得電極板工作表面利用較充分,能夠起到很好的絮凝沉降作用。但油含量太高而電極板間距較小造成了中間通道的堵塞,進而導致了電場分布不均勻,不利于水中油含量的去除。實驗固定電流密度為5mA/cm2,水樣pH為7。考察了電極板間距分別為10,20,30mm時,進行電絮凝處理水樣8min時,測定對水中油含量的影響,結果見圖4。
由圖4可知,隨著電極板間距的增大,水中油含量的去除率是先增加后降低,最佳的電極板間距為20mm。這是由于隨著電極板間距的增大,使得電極板之間電子的流通性增強,提高了粒子之間相互碰撞的幾率,增加了水中油含量的去除率。電極板間距>20mm時,粒子之間的碰撞幾率減小,從而使得水中油含量的去除率降低。因此,選擇電極板間距為20mm。
2.6 電絮凝處理后水樣測定
固定電極板間距為20mm,電流密度為5mA/cm2,電解時間為8min,調節水樣pH處于7~8之間,對陜西某油井注水進行電絮凝處理,處理后水中油含量、懸浮物含量、濁度、粒徑中值、鐵含量等項目,測定結果見表4。
由表4可知,電絮凝處理后水樣結果達到了企業油井注水水質標準,可用于處理油井注水。
3、結論
(1)針對油田注水的高水中油含量、高懸浮物的特點,采用電絮凝法處理油井注水。結果表明,電絮凝法可通過絮凝沉降的作用使水中油沉降,達到了凈化水質的作用。電絮凝法對油井注水的水中油含量處理效果良好,該方法可以提高油井注水的處理效果和縮短處理時間。
(2)在使用鋁電極板,電解時間為8min,電極板間距為20mm,電流密度為5mA/cm2時,處理油田注水時可達到企業油井注水的標準。
(3)電絮凝技術在處理油田注水時能耗低,反應時間僅需要8min,處理效率高,且使用的鋁電極板成本較低。在油井注水處理中有較好的應用前景。