二級吸收塔與原一級吸收塔均為空塔結構,為鋼結構圓筒體,內襯玻璃鱗片。一級吸收塔正常液位為12.2米,新建二級吸收塔正常液位控制在9.0米左右。正常運行時,石膏漿液強制循環泵的間斷運行,一二級吸收塔的漿液濃度和PH值基本保持一致,漿液的PH值控制在5.2~5.6的范圍內。
二級吸收塔采用噴淋塔,漿液循環泵將吸收塔漿池內的吸收劑漿液循環送至噴嘴,對煙氣進行洗滌凈化并吸收煙氣中的SO2。漿液循環泵按照單元制設置(每臺循環泵對應一層噴淋層),二級吸收塔設三層噴淋層,不設備用泵。二級吸收塔漿液循環泵與電機采用直聯傳動方式。循環泵及進口閥門能夠在控制室進行自動開啟和關閉。循環泵為離心泵,按40000ppm的氯離子濃度進行選材。泵殼、葉輪、前后護板材料為A49(或Cr30A)。漿液循環泵配有油位指示器、機械密封、聯軸器罩和泄漏液收集設備等其他附件。漿液循環泵機械密封采用SiC,并適應沖洗水0.2~0.4MPa的要求。漿液循環泵采用全金屬泵(圖2 雙塔系統DCS控制畫面)。新增1臺氧化風機作為備用,單臺流量6306m3/h,壓升137kPa(表1 設備技術規范)。由于氧化空氣量的增加,需要對原有的氧化空氣管道進行更換。氧化風機及其附屬設備能由DCS實現順序控制。
脫硫吸收塔氧化風機型號選型,針對氧化風機的選型其實與羅茨風機的選型是一樣的,也是要看需要的風量和風壓這兩個參數,所以在使用氧化風機的時候,我們需要根據脫硫系統的需求來計算著兩個參數。
脫硫系統中脫硫吸收塔氧化風機型號選型,其中壓力的計算與曝氣風機的方式類似,主要是根據脫硫塔或者是吸收塔內的液體密度與深度。
3 兩級吸收塔設備運行方式的探索試驗
#3脫硫一級吸收塔系統配備3ⅠA、3ⅠB、3ⅠC、3ⅠD四臺漿液循環泵、3ⅠA、3ⅠB、3ⅠC氧化風機;二級吸收塔系統配備3ⅡA、3ⅡB、3ⅡC三臺漿液循環泵、3ⅡA、3ⅡB氧化風機。為探索脫硫吸收塔系統的節能運行方式,行了漿液循環泵運行方式的試驗探索(表2 工況一、表3 工況二)。試驗選取機組負荷相同、原煙氣濃度接近的時間段,確保試驗結果偏差在較小范圍。
工況一的吸收塔設備運行方式:一級吸收塔3ⅠA、3ⅠC、3ⅠD三臺漿液循環泵,二級吸收塔3ⅡA、3ⅡC兩臺漿液循環泵運行。
工況二的吸收塔設備運行方式:一級吸收塔3ⅠC、3ⅠD兩臺漿液循環泵,二級吸收塔3ⅡC一臺漿液循環泵運行。
2015年5月20日19:00開始,#3機組負荷268MW,機組負荷穩定,脫硫系統參數無異常,進行了相同機組負荷下的兩種工況試驗,運行參數統計表如下:
試驗結論:由試驗數據可以看出,在機組負荷及PH值運行穩定的情況下,通過運行操作手段,進行節能調節,停止兩臺漿液循環泵,運行參數仍能達標排放(當地二氧化硫排放標準為低于200 mg/Nm3),環保指標控制相對安全;因此,在確保設備安全運行及環保參數達標排放的前提下,采用改變設備運行方式的調節手段達到節能目的是可以實現的(圖3 試驗過程中的DCS畫面及設備運行方式)。