工地打樁泥漿現場干化處理設備 工地泥漿壓榨脫水設備效果 打樁泥漿壓濾機價格廠家
1.本設備采用液壓壓緊,電動控制,自動化程序高,操作簡單,技術成熟,一般工人皆能操作使用,故障率低,后期維護方便。
2.本設備點擊功率較低,一般就2-7個千瓦,能耗低,用戶后期使用成本低。
3.使用本設備處理污泥,無需加藥或少量加藥,可大大節省后期的使用成本。(加藥成本是其他設備的四分之一,甚至更低)
4.使用本設備處理污泥,污泥回收率達98%,環保達標,處理后較一般脫水設備含水率更低10-20%,節省后續的裝運費用。可直接裝車外運。
5.處理量大,單臺設備每次成品可達3-8m3或更高,處理泥漿量可達30-100方/時(依濃度定)或更高。
6.處理效率高,泥漿濃度越高,單機出泥時間越短,快15-30分鐘即可(指單臺設備進泥漿到卸泥一個完整流程的時間)。
7.處理效果好,處理過程中清水可直接隨時回用或直接對外排放(無加藥污染)。
8.易損件為濾布,一般一年左右更換若干片。
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浙江打樁泥漿脫水干化設備,紹興縣是我縣 個采用“泥漿干化處理設備”工藝的試點項目。“泥漿干化”工藝采用純機械原理脫水,泥水分離處理后的水質濁度達到40-60NTU左右,PH值在7.5左右,可以直接回用和排放;脫水后的干泥含水率不超過40%,可做項目回填、制磚、綠化等用土。與常規處置比較,使用該工藝可節約成本35%—40%以上,減少物流量70%以上,節水70%以上,還可消除泥漿運輸過程中“跑冒滴漏”造成的交通安全隱患和環境污染。
目前,縣客運東站施工現場有4套泥水分離泥漿干化處理設備系統同時作業,日可干化泥漿約1千立方米,產生干土約250立方米。據測算,該工程將產生17900立方米泥漿,如采用常規處置辦法,投入海域,要產生運輸費用約394萬元,還將對海域生態環境造成*的破壞(相當于在26畝的土地上填高1米)。使用“泥漿干化”新工藝后,僅需投資約215萬元,實現4500立方米泥土、13500立方米水的資源回用,總計節約各項費用達186.50萬元。