輕工業(yè)污泥處理臥螺離心機
該臥螺離心機的大千固體負荷為500kg/h,在脫初沉污泥時由于進泥濃度高(35g/L),改造前采用滿負荷15m3/h進泥,在轉(zhuǎn)速為2300r/min時,離心機的干固體負荷可達560kg/h,所以無論投加多大量的絮凝劑,上清液均極混濁,大量污泥從上清液返流管中流出。由于初次沉淀池的污泥含有大量泥砂,這種運行方式導致離心機的磨損嚴重,動平衡受到較大程度破壞,振動加劇。
臥螺離心機價格潤泓鑒于上述情況,將離心機的進泥流量降低為11.6m3/h,在轉(zhuǎn)速為2300r/min時,離心機的干固體負荷降為405kg/h,脫水上清液十分良好,懸浮物在63~150mg/L之間。表1是在離心機實際運行(轉(zhuǎn)鼓速度2300r/min)中取得的一組數(shù)據(jù)。
從表中可以看出,由于初沉池污泥的濃度高(35g/L),離心機的干固體負荷山東臥螺離心機定制可達405k/h,二沉池污泥因沒有污泥濃縮池,進泥濃度低(7.5g/L),干固體負荷只能達到85~120kg/h,離心機幾乎等于空轉(zhuǎn),單位時間內(nèi)的處理能力大大降低,根本不能將生化系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥及時脫除。使用10t容量的污泥車,脫初沉池的污泥只需要1臺離心機運行3.5h即能裝滿一車,但脫二沉池的污泥則需要兩臺離心機運行6.5h才能裝滿一車,而且,運行時必須增加PAM的投加量,才能取得較好的脫水效果。通過技術(shù)改造,將二沉池的污泥回流到初沉池,技改后,污泥脫水系統(tǒng)運行時只需要脫初沉污泥不需要脫二沉污泥,離心機的進泥濃度一直保持在30g/L以上,大大減少了離心機的運行時間,并且大大減少了污泥脫水的投藥量,離心機變?yōu)橐挥靡粋洌到y(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有很大增強。臥螺離心機實力廠家
通過上述運行情況,總結(jié)認為在實際運行中,必須通過調(diào)整水力負荷,來保證進入離心機干固體負荷不超過離心機的大承受能力,否則,多余的干固體將從上清液中排出,上清液的懸浮物會急劇增多,并增加離心機電機的負荷;同時也應(yīng)注意,應(yīng)保證進入離心機的干固體負荷不小于離心機大承受能力的60%,否則,離心機不能充分發(fā)揮其性能。
因此在進行設(shè)備選型時,就應(yīng)采取適當?shù)拇胧┍WC進入離心機的干固體負荷不小于離心機大承受能力的70%,如果生化處理系統(tǒng)不能保證較高的排泥濃度,在設(shè)計時則應(yīng)考慮安裝污泥濃縮機,以提高離心機的進泥濃度,增強處理效果。
3.延長絮凝劑攪拌時間增強溶解程度
絮凝劑自動投加裝置中存在一個問題就是PAM溶藥攪拌罐的容積偏小,絮凝劑的溶解時間偏短。污泥脫水系統(tǒng)在正常運行時離心機的干固體負荷約為405 kg/h,絮凝劑的投加量為1000L/h,加藥攪拌罐的容積為1.0m3,藥劑的攪拌時間為60min,使用中發(fā)現(xiàn)攪拌罐中有相當數(shù)量的PAM白色顆料均勻懸浮在溶液中而沒有充分溶解,后來通過又增加了一臺PAM溶藥攪拌罐,使藥劑的攪拌時間延長至120 min,取得了良好的溶藥效果。
4.增設(shè)高位水箱穩(wěn)定自來水壓力
包達標臥螺離心機潤泓絮凝劑自動投加裝置PAM的濃度是根據(jù)稀釋用水的水量來自動調(diào)節(jié)的,但廠自來水的壓力很不穩(wěn)定,造成稀釋用水流量在1500L/h~3000L/h之間波動,導致PAM的配制濃度不夠穩(wěn)定;并且,由于水壓的波動造成稀釋水經(jīng)常從錐形溶藥漏斗濺出,導致PAM經(jīng)常板結(jié)在漏斗壁上,幾次造成絮凝劑自動投加裝置故障停車。為此,在自來水入口設(shè)置高位水箱來保證稀釋水壓力的穩(wěn)定,稀釋水的流量穩(wěn)定在1800L/h,取得了理想的運行效果。